江西浙赣水电公司明珠二级电站是井冈山/遂川地区一个民营电站。高水头216米,装有两台卧式冲击式机组,总装机容量8000KW。因为无水库,只有沉沙池,所以水质较差。
1、技术供水系统简介:
因属于高水头电站,机组技术供水原采用水泵供水。后因水质问题经常导致水泵损坏而停机而改为自流减压供水。如图一所示:图中Fx为截止阀(F7为电动水力控制阀);Y为ZJY46H-25C DN100减压阀;H为消声缓闭式止回阀;L为自动滤水器;水流流向为F1→Y→F2→H→L→F3→分别至1#和2#机组。
原设计为减压后过F6、F7、F8到滤水器至机组。由F7、实现远程控制(F2关闭)。后因F7经常损坏停用,改用关F6、F8,开F2手动控制。H的作用:Y处原为水泵,取水处为尾水池。停机后防止机组水经水泵流失至尾水用。改为自流减压供水后H一直没有拆除。
2、减压阀曾经出现的问题:
明珠二级电站自2006年至今,P2多次出现工况不稳定。低时进机组压力仅为0.02MPa,远远不能满足技术供水要求。电站只有一套自流减压供水系统,无备用供水系统。对保证机组的安全运行形成极大的威胁。
3、现场检查:
因为水质较差,原铜质控制阀阀芯因为磨蚀出现6mm×8mm大小缺口,影响到控制阀的调压能力。
现场更换为不锈钢材质控制阀。调整P2至0.4MPa,P2明显稳定。但压力会不定期下降至0.18Mpa~0.19Mpa(可回调)。
4、原因分析:
P2明显低于机组所需压力,仅为0.02MPa。更换新控制阀后,压力自0.02~0.4MPa可调。证明控制阀的压力可通过反馈系统正常传导至主阀调压腔,减压阀调压功能正常。改变减压阀P1,P2稳定。证明反馈系统可根据出口压力的改变自动调整主阀调节腔内压力,推动活塞改变节流锥开度,减压阀自动调压功能正常。
问题在于当减压阀P2调整到0.2MPa后无法稳定,运行一段时间后压力会出现下降。
运行中减压阀P1为2.16MPa,分解减压阀后发现,缸套内活塞位置已经到底。并且活塞在缸套内运动灵活,节流锥留有足够开度。尽管减压阀P2无压力表,根据节流锥开度仍可判断减压阀有足够的压力与流量,因此排除减压阀故障。
5、检查供水系统:
检查减压阀前、后技术供水管道系统上各个阀门,逐一排除管道上各阀门情况后。判断为减压阀出口与滤水器间的消声缓闭式止回阀的问题。如图二所示。
6、检查H:
拆下消声缓闭式止回阀。阀体内阀瓣掉落,淤积大量杂质,严重堵塞管道(见图三),减小了管道内过流面积,相当于对技术供水系统进行了二次减压。由于严重的堵塞,减小了技术供水系统管道的过流面积,所以才导致进机组前的P2压力不足。
7、对电站的建议:
对此,我们向电站提出改造建议。1、取下消声缓闭式止回阀内阀瓣,将管道改为直通。2、取下消声缓闭式止回阀上方针型阀,改装压力表。
在我们与电站方共同努力下,2008年3月23日完成对二级站技术供水系统的改造。
改造完成后(见图四),进机组压力恢复稳定,P2达到0.35MPa(可调),改变P1,进机组压力稳定。经过24小时试运行,技术供水系统完全达到机组运行标准。改造成功。
8、结语
此次维修让明珠二级电站技术供水系统恢复稳定,对管道系统的改造消除了机组运行的严重隐患。即保证了机组的安全运行,又体现了公司人员的素质,给电站的印象深刻。